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焦炉煤气在线氧分析系统现场调研报告
作者:金义忠 来源: 发布时间:2014年06月11日 点击数:

1  调研目的

2010年重要新产品项目 “防爆型焦炉煤气氧分析系统”,曾是863争取项目(未果),为此项目的创新设计和降低项目风险做充分的前期准备。

2 调研单位

唐山宏奥煤化工(60+110万吨)

唐山玉田古玉焦化厂(130万吨)

吉林康乃尔化学工业公司(恩德炉水煤气)

3 焦炉煤气简明工艺流程

  

 

焦炉煤气简明工艺流程

 


4 焦炉煤气氧分析系统样气条件

样气温度:25℃(古玉厂),35℃(宏奥厂)

样气压力:(10-20)kPa

样气流速: 7.5 m/s

焦油含量:0.2g/m3(电捕焦入口,资料数据),萘为1g/m3

取样距离:约15m(离地面高度5m)

          烟气管直径约1.2m,壁厚约1cm

入口煤气管在电捕焦底部,距地面5米;电捕焦顶部是出口,距地表面11米。

5 南京分析仪器厂有限公司的O2分析系统(XGF-406型炼焦过程分析系统)

(1)气路流程简介

 

  气路流程

 

 

 


电捕焦的安全运行:

1)每天一次用高温蒸汽吹洗10分钟,有的公司采用负压表,如果压力低了有可能漏气,就用蒸汽反吹电捕焦。

2)电捕焦生产运行时,氧量达到3%~4%时会爆炸,本公司设定1.5%报警(其他公司设定在0.6%~0.8%O2的)。

3)煤气经过电捕焦非常快,即煤气由电捕焦入口至出口的时间很短,在出口报警和在入口报警几乎是一样的。电捕焦后的焦油含量由0.2g/m3降为100mg/m3,萘由1g /m3降为100mg /m3,对样气处理及系统运行非常有利。但是出于安全考虑,设计者仍然选择在电捕焦入口取样。

样气处理要求: 焦油 <10mg/m3  ,  萘<10mg/m3

样气组份:

组  份

O2

H2

CO

CH4

CO2

烃烷CnHn

N2

H2O

含  量

<1%

57%

15%

16%

2%

3%

5%

1%

 

 

(2)生产运行情况

在修理和更换两台分析仪的前提下,本系统断续使用1年多,现在已经完全停用。

1)取样探头(冷阱式,有带空气过滤器的涡旋冷凝器)要求3个月维护清理一次,但因无操作平台,很不方便,未进行维护,似乎也没有出现完全堵塞(包括传输管线)中断取样。

2)两级柴油洗涤罐(Φ89×800)串联洗涤样气,半月更换一次柴油(共7升),未能满足不堵塞的应用要求,说明洗涤效果并不好。洗涤罐外有液面显示透明细管。

3)最容易发生堵塞的是过滤器,过滤器上有白色污染物(奈),底部排液是蓝黑色,估计是不锈钢受SO2腐蚀生成物与焦油的混合物。

4)两个流量计的针阀上部都有白色沉淀物(奈),也可能是氨的结晶污染物。

5)传输管线用电伴热(不安全)。

6)O2分析仪连坏两台,现在仍然不能修复再使用。

7)仪表盘有Ex标志,用黏贴锡箔方式密封机柜间隙后,用正压力控制装置来实现系统主体(仪表盘上部主框)的正压吹扫防爆。

这种极不规范的技术设计,不可能真正做到系统防爆。

(3)基本的技术评价

1)系统不大修的使用寿命约半年,属于不成熟的系统设计。

2)样气处理技术设计不深入、不成熟,除焦油等很不充分,在样气处理中段(过滤器处)最容易发生堵塞,这是两级长筒式柴油洗涤的洗涤效果不好的直接证据。

3)由于样气处理并未达到合格要求,危及分析仪的检测分析和寿命,两台氧分析仪加起来的寿命(包括第1台的修理)不足1年半。

4)整个系统的布局很凌乱,不美观流畅。

5)虚假的防爆设计难保生产安全。

(4)南分的本项目曾获机电部2001年科学技术二等奖,实际上是个一直来成功的泡沫成果。

6 某公司的O2分析系统(恩德炉)

(1)气路流程图简介

 

 

气路流程图


(2)生产运行情况

吉林康奈尔公司的水煤气O2分析系统

该系统仅在水洗器出口处局部有些发黑,说明高温蒸汽喷射取样加连续水洗方式是很可取的技术方案。从2009年12月整改投运至今快半年,几乎没有维护过,一直正常运行,膜式过滤器的过滤膜片仍呈白色无污染状态。

北麦公司的系统全线都黑了,很需要深入分析和改进设计。

7 英国仕富梅公司焦炉煤气氧分析仪某工程用户)

不到一年就停用,即寿命周期不足一年。

主要故障现象:蒸汽喷射取样探头容易损坏,进口更换要两三万元;

           样气传输管线堵塞,用户用粗钢丝去捅,也无法维护;

           水洗器的体积较小。

系统本身或无技术性问题,很可能是现场应用保障条件不好以及使用维护技术不到位所致。

8 北分水洗罐+防爆抽气泵(恩德炉)

(1)样气处理效果很差,全线发黑。

(2)防爆抽气泵(进口价1万多元)已损坏1件,第2件才使用半年也快不能使用了。

(3)现已决定按蒸汽喷射泵+组合水洗罐方式。

9 补充说明  

(1)蒸汽喷射加连续水洗方案,本行业20年的工程应用实践证明比较有效。

(2)川仪曾用化学法为上海焦化厂供过货(1995年)。

4种溶液的总体积为5.6L(每个1.46L),要求每周更换1次。

宏奥厂(柴油)和北麦公司(煤油)的断续洗涤方式每半个月更换1次,周期短了。另外和洗涤方式欠周到有关,小管口鼓大泡方式肯定洗涤不会很充分。

10 行业状态

西安、北京、上海的多家公司都在做此类项目,都有很多复杂的技术表达,花拳绣腿很能忽悠外行,大多不可轻信。

例如西安某公司的技术方案文件有九页之长,取样探头很复杂有三级过滤串联,如何保证不堵塞?还采用了抽气泵、蠕动泵、电磁阀和PLC,如何做到防爆呢?其产品照片的仪表盘上有两个长长的洗涤罐,一看就是仿南分的方案。宏奥厂南分产品的工程应用效果如此,学生能超过老师吗?

11 技术路线设计

(1)先进技术来源:始于上世纪80年代的英国仕富梅公司的先进技术,设计仿仕富梅蒸汽泵是1974年。蒸汽喷射泵→水洗器→水冷器……隔爆O2分析器。

(2)先进技术的继承:川仪于1996年国产化成功,几乎是照搬仕富梅公司的技术方案,那时的蒸汽喷射泵、水洗器和隔爆氧分析器从仕富梅公司进口。

(3)先进技术的发展:

 2010年的重要新产品项目的技术取向

1)保留正确的蒸汽喷射取样+连续水洗的核心技术方向。

2)创新发展“轻负荷”焦炉煤气样气处理系统技术。

3)组合式水洗分离器(新设计)的创新设计最为关键,各技术要素都要达到最佳状态。

4)完善细节,力保运行条件达到设计要求,力保整个系统的少维护长期协调运行,维护量和维护成本要真正降下来。

5)样气处理的定量指标:除粉尘、焦油、奈等污染物达到0.05um 99%。

6)隔爆型O2分析仪为主体的真正防爆型O2分析系统(Ex dⅡCT6),(如DHY-102C Ex型)。

7)不大修的使用寿命设计目标:三年左右,不可止步于半年或1年。

8)本次创新设计定型后,要沉淀为企业可长期重点生产的无形资产。

(4)让技术思维要走在技术、技术创新以及产品的前面

响应“向高端技术和产品进军”,占领样气处理系统技术的三个制高点之一,焦炉煤气样气处理效果和连续工程应用周期要创行业最高水平。

 

                                                        2010年4月30日  

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